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無(wú)錫新三洲

發(fā)布時(shí)間:

2018-10-26

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 無(wú)錫新三洲特鋼2# 660m3高爐于2013年投產(chǎn),迄今生產(chǎn)運(yùn)行近5年,目前該高爐存在的主要問(wèn)題是爐缸鐵口區(qū)下方溫度過(guò)高,長(zhǎng)期生產(chǎn)存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn),因此在2018年5月進(jìn)行停爐中修。

 接到高爐檢修通知后,華西科技集團(tuán)立即成立1#高爐搶修項(xiàng)目指揮部。項(xiàng)目指揮部由集團(tuán)公司總裁姜玉毅、副總裁康志斌、總設(shè)計(jì)師聶世峰博士、首席工程師徐敬東等成員組成,項(xiàng)目組成員深入高爐一線,檢測(cè)高爐爐況,并研究制定了行之有效的中修施工方案,為高爐檢修后能夠安全高效順產(chǎn)提供了有力的保障。

 

打水涼爐

 休風(fēng)停爐后,將所有風(fēng)口直吹管全部落地,卸掉所有風(fēng)口,并拉掉中缸。采用打水強(qiáng)制涼爐方案停爐,控制好爐缸的打水降溫,爐頂打水涼爐降料面,料面扒至風(fēng)口水平后。本次降料面以焦炭填充為主,填充的焦炭由風(fēng)口扒出。

 

 

放殘鐵

為了確保爐內(nèi)殘鐵的溫度和流動(dòng)性,自高爐空料線降料面結(jié)束至燒開(kāi)殘鐵口處冷卻壁后,再使用風(fēng)鉆進(jìn)行施工,紅外線配合測(cè)量孔洞溫度,達(dá)到750-800℃后,停止鉆孔、拔出鉆孔機(jī)器,最后再使用大氧進(jìn)行燒,直至燒出殘鐵流出。

 

爐內(nèi)清渣

 

爐內(nèi)清渣,需使用SY-55型以下的小型挖機(jī)進(jìn)行機(jī)械挖渣,清除廢舊碳磚,待大塊爐內(nèi)鐵渣清除后,配合使用人力清理、清除,以保護(hù)舊耐材部分的完好性。

 

 

砌筑碳磚

 

為了延長(zhǎng)爐缸的使用壽命,華西科技的技術(shù)人員從熱量傳輸方面入手,致力于改變爐缸所用的耐火材料的導(dǎo)熱系數(shù)及布置方式,以達(dá)到更佳“散熱”或“隔熱”效果,碳磚的導(dǎo)熱系數(shù)對(duì)熱面溫度影響比較明顯,當(dāng)碳磚導(dǎo)熱系數(shù)從15W/(m·K)增大到40W(m·K)時(shí),熱面溫度降低了近250℃,由于碳磚的厚度較大,導(dǎo)熱系數(shù)較低,因此碳磚是爐缸側(cè)壁傳熱過(guò)程中的限制環(huán)節(jié),提高碳磚的導(dǎo)熱系數(shù),可以明顯的改善高爐冷卻系統(tǒng)的冷卻能力,從而降低熱面溫度。

 

 

爐缸及風(fēng)口整體澆注

華西科技研發(fā)的爐缸整體澆注技術(shù)是一項(xiàng)重造陶瓷杯的新技術(shù),并獲得國(guó)家專利(專利號(hào):ZL201610353176.4)。爐底、爐缸側(cè)壁、鐵口、風(fēng)口帶高溫區(qū)澆注料采用HX-RJ系列溶膠結(jié)合剛玉碳化硅澆注料;所有材料均不添加水泥,以優(yōu)質(zhì)致密剛玉、碳化硅為主要原料,采用美國(guó)進(jìn)口納米復(fù)合結(jié)合劑,并加入少量速凝劑。澆注后的爐缸具有高強(qiáng)度、耐高溫、抗渣鐵侵蝕、耐熱震、抗沖刷等特性。

                                                               

 

濕法噴注造襯

 濕法噴注造襯選用華西科技第三代整體人工濕法噴注造襯技術(shù)(專利號(hào):201010179044.7,爐身中上部低溫區(qū)采用耐機(jī)械磨損、抗熱震的莫來(lái)石剛玉(HXNCS-1)噴注料;風(fēng)口帶上方和爐腹-爐身下部的高溫區(qū)采用抗渣鐵侵蝕、 耐熱震的剛玉碳化硅噴注料(HXNCS-2)效果比較理想。

 

該高爐噴注施工于 6月10日下午14點(diǎn)開(kāi)始,6月11日早上6點(diǎn)結(jié)束,施工用時(shí)僅僅16小時(shí)。施工后新形成的爐襯具有高強(qiáng)、耐磨等優(yōu)點(diǎn),爐型已修復(fù)至理想爐型,反彈率小于5%,施工性能好。

 

該高爐于6月17日上午8時(shí)順利出鐵,高爐運(yùn)行狀況良好。