漢鋼1080m3高爐噴涂造襯開爐生產(chǎn)實(shí)踐
發(fā)布時(shí)間:
2019-07-24
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陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司(全文簡稱漢鋼)1080m3高爐由唐鋼設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),于2011年12月23日開爐;采用大塊碳磚加陶瓷杯爐底;爐體采用14段灰鑄鐵冷卻壁,冷卻壁水管上下串聯(lián);鑲磚冷卻壁上噴涂一層噴涂料形成薄壁爐襯;運(yùn)行3年來,爐況未出現(xiàn)大的波動(dòng),爐況穩(wěn)定性,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一直較好。
2014年9月由于邊緣氣流長期較為發(fā)展,渣皮脫落頻繁,2014年10月發(fā)生了爐殼燒穿事故,所幸減風(fēng)及時(shí),未造成冷卻壁損壞??紤]到爐體熱負(fù)荷較重及冷卻壁屬于薄襯冷卻壁,決定采用河南華西科技集團(tuán)的高爐濕法噴涂造襯技術(shù)進(jìn)行修復(fù),停爐噴凃結(jié)束后于2015年3月20日順利開爐,成功實(shí)現(xiàn)了3d達(dá)產(chǎn)、達(dá)效的目標(biāo);開爐后爐況保持持續(xù)穩(wěn)定順行,取得了良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
1、開爐前的準(zhǔn)備工作
1.1爐缸清理
高爐停爐后,組織員工進(jìn)行了扒爐,東西鐵口附近,爐缸清理至鐵口中心線以下1.0m處,爐缸中心及其他區(qū)域清理在鐵口中心線上800mm處,共計(jì)清理爐缸堆料100m3,約70t,爐缸渣皮厚度約20cm,渣皮未清理。
1.2.預(yù)熱送風(fēng)管道及吹出爐料粉末
高爐從停爐到開爐約36d,熱風(fēng)管道溫度大幅降低,為防止開爐后風(fēng)溫使用的限制,確保開爐料的透氣性,開爐前48h,使用約100℃的冷風(fēng)預(yù)熱送風(fēng)管道、吹料。
1.3.鐵口準(zhǔn)備
東西鐵口用Φ80mm鉆頭鉆開鐵口孔道,后用Φ160mm鉆頭鉆大孔道,鐵口角度8°;從鐵口由外向里打入Φ100mm×3mm無縫鋼管,鋼管伸出爐外1.0~1.5m,作為爐缸煤氣導(dǎo)出管。
2.裝開爐料
2.1.枕木填充
2015年3月18日開始裝枕木,枕木間隔30cm,共裝13層,距離風(fēng)口下50cm處,中心堆尖約5m高,平臺(tái)寬4m,長4m,高2.5m,風(fēng)口周圍用枕木保護(hù),用騎馬釘釘牢。
2.2.開爐風(fēng)口配置
風(fēng)口使用沿用停爐前的配置(具體見表1),因開爐前期風(fēng)量小,決定用Φ75mm的PVC管套入小套內(nèi),用有水炮泥填充壓實(shí),以達(dá)到提高風(fēng)速的目的。開爐后根據(jù)爐況進(jìn)程逐步捅開,開爐前桶全1號(hào)、10號(hào)、11號(hào)、12號(hào)、13號(hào)、20號(hào)風(fēng)口。
表1 開爐風(fēng)口配置
2.3.開爐料
由于曾做過料流軌跡的測定,且使用效果較好,決定沿用歷史料流曲線,不再重新測定,只校對(duì)溜槽傾角及探尺;開爐料總焦比3.2t/t、正產(chǎn)料焦比0.8t/t,具體開爐料詳見下頁表2。
表2 漢鋼1080m3高爐開爐裝料表
3.點(diǎn)火開爐
3月20日10點(diǎn)15分,啟風(fēng)機(jī),20:18點(diǎn)火送風(fēng),混風(fēng)大閘全關(guān),送風(fēng)面積0.1678㎡;開爐布料矩陣C74625242140625242、20點(diǎn)32分15號(hào)風(fēng)口亮,20點(diǎn)58分風(fēng)口全亮。風(fēng)量550m3/h,風(fēng)溫750℃。21:28分,料動(dòng);加風(fēng)至1300m3/h,加風(fēng)溫至850℃:23點(diǎn)40分,西鐵口見渣,23點(diǎn)50分堵口;22日6點(diǎn)10分引煤氣;1點(diǎn)30分東鐵口見渣,堵口。22日,爐況走勢(shì)平穩(wěn),壓量關(guān)系匹配,高爐決定逐步捅全風(fēng)口,并相應(yīng)調(diào)整布料矩陣。將布料矩陣調(diào)整為C7462524214072625242。
3.1.降爐溫過程
高爐在順行的基礎(chǔ)上,加快捅風(fēng)口的步伐,21日捅全6號(hào)、7號(hào)、8號(hào)、9號(hào)、14號(hào)、15號(hào)、16號(hào)風(fēng)口。22日捅全2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、17號(hào)、18號(hào)、19號(hào)風(fēng)口。同時(shí)為了活躍爐缸、提高下料速度,爐前積極組織放鐵,只要具備條件就開口。3月22日,鐵水硅含量逐步降至1.3%,3月23日,結(jié)合爐外狀況及設(shè)備運(yùn)行情況,決定加快上負(fù)荷速度,負(fù)荷由3.43上至4.1。3月23日硅降至0.6%。3月21日至3月32日鐵水成分見表3。
表3 漢鋼1080m3高爐開爐裝料表
3.2.參數(shù)恢復(fù)進(jìn)程
自3月21日開始,高爐逐步加負(fù)荷、擴(kuò)礦批,并于22日9點(diǎn)10分開始噴煤、富氧;到3月23日,隨著風(fēng)量增大、礦批的增大、負(fù)荷的提升、風(fēng)溫的提高、煤氣利用的改善、高爐燃料比降到520kg/t以下,高爐取得了理想的經(jīng)濟(jì)指標(biāo),實(shí)現(xiàn)了3天達(dá)產(chǎn)達(dá)效的目標(biāo)。3月21日至3月24日高爐主要參數(shù)見表4。
表4 3月21日至24日高爐主要參數(shù)及經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
4.結(jié)論
1) 此次開爐前,組織各專業(yè)組進(jìn)行點(diǎn)火前各項(xiàng)目確認(rèn),措施到位,保證了順利開爐。
2)噴涂后,爐缸清理較徹底,尤其是鐵口與風(fēng)口聯(lián)通,且鐵口附近清理區(qū)域大,為出鐵創(chuàng)造了良好條件。
3)開爐前預(yù)熱煤氣管道及冷風(fēng)吹料,保證了風(fēng)溫和高爐透氣性,為快速恢復(fù)爐況提供了基本保障。
4)開爐料、開爐參數(shù)、送風(fēng)面積選擇合適,保證了鼓風(fēng)具有合適的風(fēng)速和動(dòng)能。
5)在整個(gè)開爐過程中,未出現(xiàn)因設(shè)備原因造成的減風(fēng),檢修質(zhì)量為順利開爐達(dá)產(chǎn)提供了基本條件。
6)華西耐材的高爐濕法噴涂技術(shù)給高爐順利開爐提供了有利基礎(chǔ)。
文章作者:馮磊、侯向平 (陜鋼集團(tuán)漢中鋼鐵有限責(zé)任公司)
參考文獻(xiàn):
【1】周傳典 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)【M】北京:冶金工業(yè)出版社,2003.
【2】冶金材料與設(shè)備